目前國內工頻爐的粒度配比,還沒有一個較為成熟的方案,各廠都有自己的經驗配比,因而,爐襯壽命也長短不一,相差懸殊。為此我公司為了尋找爐襯石英砂粒度的最佳配比進行了實驗。
一:石英砂配比實驗
取每一種配比的石英砂300克,混合均勻,倒于抗壓試樣樣筒內。然后,在制樣機上準確的錘擊5次,記錄緊實度的大小,取出樣筒,在其底部測量硬度。記錄備考。在所有記錄中選取緊實度最大者。
經過多次的實驗我們取得了以下結果:
二:結果分析與驗證
實驗過程中,我們看到,對于同一配比的石英砂,都有自己一個基本固定的緊密度,這說明它的重復行很好,另外,我們在選取的配比中,大顆粒與小顆粒的石英砂均占有相當的比例,因大顆粒石英砂形成爐襯骨架,而小顆粒石英砂活性大。促進燒結。
為了驗證我們取得的結果,我們選取了5#金額1#兩組配比進行上爐試驗。硼酸加入量為:爐底1.2%,爐壁1.4%爐口1.6%,筑爐時采用風錘頭層層搗結,批料量在75~100Kg之間,力求均勻搗結。烘爐工藝采用同一工藝,如下:
溫度升至1100℃時,加料化鐵,起用12檔,待料化青后,用14檔送點升溫,月40℃/hr。并在高溫燒結溫度1540~1560℃溫度2~3hr。
通過上爐試驗,缺德了較滿意的效果:采用5#配比的爐襯使用24天后停爐,采用1#配比的爐襯使用19天后停爐,觀察爐襯良好,爐壁光滑均勻,無局部大凹坑,只是爐底涮去較多。拆爐時測得燒結層厚度為35mm,約占爐襯厚的30%,由此可見,壽命提高,還有很大潛力。
三:總結幾點說明
1:爐襯初期,由于潮濕,絕緣性較差,故報警電流偏高,屬正常,經過一段時間,會自動下來。
2:初期使用,不宜過早停爐,以免影響爐襯壽命
3:停爐時應采用保溫措施,如用石棉布圍護爐蓋與爐體縫隙,適當減小冷卻水壓力等。
4:使用過程中,可能誤報警,這時應清理干凈爐口與爐蓋上的渣鐵。